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管道研究

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油氣管道內檢測清管異常事件處置實(shí)踐

來(lái)源:《管道保護》雜志 作者:董鵬 戴聯(lián)雙 付春艷 時(shí)間:2018-7-21 閱讀:

董鵬1 戴聯(lián)雙2 付春艷3

1.中國石油天然氣與管道分公司;2.中國石油管道公司;3.中國國際工程咨詢(xún)公司

 

清管通常分為兩種,一種是為了保持正常生產(chǎn)周期性進(jìn)行的清管,主要是為了維持設定的生產(chǎn)功能,我們稱(chēng)之為生產(chǎn)清管;另一種是為了管道能夠進(jìn)行內檢測,保障內檢測獲得高質(zhì)量的數據而進(jìn)行的清管,我們也稱(chēng)為特殊清管或者內檢測清管。從技術(shù)的復雜性、清管次數和清管所要達到的清潔程度來(lái)說(shuō),后者比前者更加苛刻。一般來(lái)說(shuō)生產(chǎn)清管是周期性的,屬于管道日常維護的一部分[1],而內檢測清管主要目的是為管道實(shí)施內檢測創(chuàng )造良好的條件[2],在內檢測清管過(guò)程中發(fā)生清管異常事件的頻率也遠遠高于生產(chǎn)清管。

為了更好地發(fā)展清管技術(shù),共享清管實(shí)踐中取得的經(jīng)驗和成果,本文將基于內檢測清管過(guò)程處置異常事件的實(shí)踐,分析各種異常事件處置的措施,研究當前清管所面臨的技術(shù)局限性和運行現場(chǎng)的管理問(wèn)題,提出解決這些疑難問(wèn)題的方法。

1 內檢測清管異常事件處置

1.1某原油管道內檢測清管異常事件處置

(1)異常情況描述

某原油管道管徑457mm,輸送長(cháng)慶原油。該管道A站~B站段在2014年9月19日至10月4日之間完成“漏磁+幾何”檢測,共發(fā)送了清管器5次,“漏磁+幾何”檢測器1次(發(fā)球記錄見(jiàn)表1)。其中該段第5個(gè)清管器推出的雜質(zhì)為10公斤,經(jīng)成分分析判定90%以上為軟蠟;“漏磁+幾何”檢測器推出的雜質(zhì)約為6公斤,主要成分也為軟蠟。


表1 A站~B站段收發(fā)球記錄

序號

輸量

(m3/h)

出站溫度(℃)

進(jìn)站溫度(℃)

發(fā)球時(shí)間

收球時(shí)間

清管器類(lèi)型

雜質(zhì)量(kg)

雜質(zhì)類(lèi)型

1

453.2

39.1

33.1

2014年9月19日17:05

2014年9月20日 18:12

2支撐板3皮碗測徑

140

土、軟蠟混合物(主要軟蠟)

2

481.2

39.8

33

2014年9月22日14:38

2014年9月23日 15:26

2支撐板4密封鋼刷、磁性

180

土、軟臘混合物(主要軟蠟)

3

569.2

39

34

2014年9月26日13:14

2014年9月27日 10:30

同上

3

磁性吸附物和軟臘

4

464.5

41.7

34.6

2014年9月29日11:24

2014年9月30日 13:44

同上

5

磁性吸附物和軟臘

5

463.2

42

34

2014年10月1日11:42

2014年10月2日 14:03

2支撐板4密封

10

軟蠟

6

463

42

34.3

2014年10月3日 13:28

2014年10月4日16:16

漏磁+幾何

6

軟蠟


2014年12月16日啟動(dòng)了A站~B站段的中心線(xiàn)(IMU)檢測,并于12月17日在B站接收了該段2014年內檢測以來(lái)的第6個(gè)清管器(運行相關(guān)參數見(jiàn)表2),從收球筒推出420公斤雜質(zhì),過(guò)濾器清出300公斤雜質(zhì),雜質(zhì)的主要成分為黃泥(見(jiàn)圖1)。此次清出的雜質(zhì)塞滿(mǎn)了整個(gè)收球筒和過(guò)濾器,且在清管器進(jìn)入收球筒前,因清管器前端堆積過(guò)多雜質(zhì)導致進(jìn)站壓力上升0.05MPa。


表2  A站~B站第6次清管運行相關(guān)參數

發(fā)球站

A站

收球站

B站

管線(xiàn)長(cháng)度

89.5公里

輸送介質(zhì)

原油

輸量m3/h

450

管道外徑/壁厚

Φ457mm

壁厚6.4/7.1mm

發(fā)球時(shí)間

2014年12月16日10:50

出站壓力

0.87Mpa

出站溫度

36.7℃

收球時(shí)間

2014年12月17日19:45

進(jìn)站壓力

3.55Mpa

進(jìn)站溫度

28℃

清管工具

2支撐板4密封測徑清管器(測徑板外徑400毫米)

過(guò)盈量

3%

運行時(shí)間

31小時(shí)

平均速度

0.8m/s

清出污物

720公斤

備注:收球筒推出油泥約420公斤;過(guò)濾清出油泥約300公斤;主要成分為黃泥。

 

 

打開(kāi)收球筒盲板,被雜質(zhì)塞滿(mǎn)

收球筒前旁通管口,被雜質(zhì)堵塞

 

 

打開(kāi)過(guò)濾器,被雜質(zhì)塞滿(mǎn)

清出的雜質(zhì),主要成分為黃泥

圖1 收球筒和過(guò)濾器塞滿(mǎn)黃泥類(lèi)雜質(zhì)

 

(2)異常原因分析及建議措施

從A站~B站段前5次的清管和“漏磁+幾何”檢測推出的雜質(zhì)情況來(lái)看,可以判定該段第6個(gè)清管器推出的含黃泥量很大的雜質(zhì)是2014年10月4日以后沉積或者輸送的油品中攜帶的黃泥。

通過(guò)對油樣分析和采油廠(chǎng)的初步調查發(fā)現,12月初開(kāi)始該條管道輸送的原油主要為采油廠(chǎng)儲罐的罐底油,罐底油沉積了大量黃泥雜質(zhì),而A站~B站段第6次清管推出的雜質(zhì)正是罐底中沉積的黃泥進(jìn)入管道導致的。

通過(guò)此次事件,對該條管道的生產(chǎn)運營(yíng)提出如下建議:

一是通過(guò)該段時(shí)間原油的輸送,管道中可能沉積了大量的黃泥,建議盡快開(kāi)展生產(chǎn)清管工作,避免日積月累,增加清管風(fēng)險。同時(shí)生產(chǎn)清管過(guò)程中發(fā)送的第一個(gè)清管器應適當增大泄流孔的設置,提高進(jìn)站溫度至30℃以上,清管器過(guò)盈量不宜超過(guò)3%。

二是建議全面排查12月10日以后來(lái)油的油源情況,加大各站的采樣頻率,分析油品成分,進(jìn)一步明確雜質(zhì)超標的原因,以便更加有效地做到源頭控制。

三是增加首站來(lái)油的原油儲罐清洗頻率,采油經(jīng)過(guò)儲罐沉淀以后再進(jìn)入管道外輸。同時(shí),應改善首站的過(guò)濾功能,避免大量雜質(zhì)進(jìn)入管道。

2.2 某成品油管道內檢測清管異常事件處置

(1)異常情況描述

某成品油管道管徑660mm,C站~D站段從2014年5月8日開(kāi)始發(fā)送第一個(gè)泡沫清管器,先后在D站連續成功接收三個(gè)輪次的清管器,前三個(gè)輪次中包括了測徑清管器,測徑板運行后無(wú)變形,皮碗、直板等組件磨損量均正常。在發(fā)送第四輪次清管器時(shí)發(fā)生了異常事件。

從C站發(fā)送的第四個(gè)清管器為兩支撐六直板清管器,于6月23日11:40發(fā)出,排量820方/小時(shí),壓力4.4MPa,溫度15℃;7月17日08:55進(jìn)鄭州站,清管器推出雜質(zhì)173公斤(主要為粗砂),過(guò)濾器累計清理4次共清除160公斤雜質(zhì)。具體的時(shí)間行進(jìn)表見(jiàn)下圖2。

發(fā)生清管器間斷性停滯為第四球,從6月27日06:20第一次清管器發(fā)生停滯后至7月16日正常運行前,第四個(gè)清管器運行了3次,共行走了約22.6km。其中,兩次停留時(shí)間較長(cháng)的位置分別位于40#閥室三通前(這次位置的判斷主要根據清管器跟蹤器和在該位置聽(tīng)到截流的聲音)和41#閥室前1.3km處(這次位置的判斷主要根據該段管道泄漏監測系統及清管器跟蹤情況,清管器停留于40#閥室下游22.66㎞,距離41#閥室上游1.3㎞附近),這兩個(gè)位置都位于相對較低的位置,且兩個(gè)區域附近都有斜井。


圖2 第四個(gè)2支撐6直板清管器運行時(shí)間節點(diǎn)圖


(2)停滯原因分析

清管器停滯的主要原因包括兩個(gè)方面:一是管道內沉積的油砂太多,站間距過(guò)長(cháng)(308km)。導致清管器在運行過(guò)程中前端堆積的雜質(zhì)過(guò)多,從而加劇了清管器的磨損,密封性能下降,清管器泄流后失去足夠的驅動(dòng)力,加上輸量頻繁變化等因素的共同作用,致使清管器間歇性停滯。二是C站~D站段管道途經(jīng)地區地勢起伏較大,且存在大量的斜井,清管器在通過(guò)斜井的時(shí)候需要較大的驅動(dòng)力,加上斜井有可能成為沉積油砂的主要區域,使得清管器容易在斜井或爬坡的位置發(fā)生停滯。

(3)建議措施

為了優(yōu)化以后的內檢測前清管和內檢測作業(yè),降低清管和檢測的運行風(fēng)險,對清管過(guò)程中涉及的各方提出如下建議措施:

對于清管承包商的建議:①增加皮碗和直板的耐磨性;②采用改進(jìn)型雙節清管器。

對清管承包商和運營(yíng)公司的建議:③加強清管器運行期間雙向溝通。

對油氣調控中心和運營(yíng)公司的建議:④清管期間避免停輸;⑤油品進(jìn)入儲罐沉淀后再從管道外輸。

對于運營(yíng)公司的建議:⑥縮短收發(fā)球站間距。

2 總結與展望

在內檢測清管異常事件處置中,一般都采用憋壓、反輸、救援清管器推動(dòng)、斷管取球等方法來(lái)處置。同時(shí),在清管過(guò)程中也蘊含著(zhù)大量的對生產(chǎn)狀態(tài)分析有價(jià)值的信息,如原油管道根據推出的硬蠟或凝析油情況可以推測輸送介質(zhì)的析蠟點(diǎn)和評估歷史熱輸送工藝的效果,氣體管道可以根據推出的雜質(zhì)預測輸送介質(zhì)的品質(zhì)等。因此,有必要對管道內檢測清管的信息進(jìn)行管理,形成清管信息的大數據,以類(lèi)比同類(lèi)型管道清管可能存在的風(fēng)險狀態(tài),這也是管道清管將來(lái)發(fā)展大數據的必然趨勢[3]。

同時(shí),上述內檢測清管過(guò)程中發(fā)生的異常事件都未影響正常的輸油氣生產(chǎn),其中有個(gè)共同的原因就是,所有的清管器都基于管道基本信息評估基礎上設置了數量不等、尺寸不一的泄流孔。泄流孔的設置歸功于沈陽(yáng)龍昌管道檢測中心傳承了中國石油管道公司大量的清管實(shí)踐,吸取了中銀線(xiàn)2009年發(fā)生的“3.11”蠟堵事故經(jīng)驗,后期改進(jìn)了清管器的設計,在清管器中根據管徑、輸送介質(zhì)、管道走向等多種因素設置了不同尺寸的泄流孔,從而大大降低了類(lèi)似蠟堵事故發(fā)生率。所以說(shuō)每一次清管異常事件都蘊含著(zhù)大量的信息[4],包括促進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和管理的變革等,同時(shí)也為規避大量類(lèi)似未遂事故或者將事故徹底消滅在萌芽狀態(tài)積累了經(jīng)驗[5]。

參考文獻:

[1]Q/SY GD 1003-2014 《油氣管道清管作業(yè)手冊》.

[2]Q/SY GD 1068-2014 《管道內檢測手冊》.

[3]馮慶善. 基于大數據條件下的管道風(fēng)險評估方法思考[J]. 油氣儲運,2014,33(5):457-461.

[4]馮慶善. “樹(shù)生”事故致因理論模型[J]. 油氣儲運,2014,33(2):115-120,128.

[5]馮慶善,戴聯(lián)雙. 油氣管道事故啟示錄[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2016年1月.

作者:董鵬,中國石油天然氣股份公司天然氣與管道分公司高級工程師,有多年從事管道管理的經(jīng)驗。

《管道保護》2016年第6期(總第31期)

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