油田管道管材失效原因檢測和分析
來(lái)源:《管道保護》雜志 作者:孫芳萍 成杰 孫銀娟 羅慧娟 時(shí)間:2018-7-21 閱讀:
孫芳萍 成杰 孫銀娟 羅慧娟
西安長(cháng)慶科技工程有限責任公司
管道是油田生產(chǎn)的重要組成部分,是油田將分散的油井所生產(chǎn)的石油、天然氣和其他產(chǎn)品集中起來(lái)運輸的主要工具,也是油田其他生產(chǎn)用液體的主要運輸渠道。因此,油氣集輸管網(wǎng)的安全運行是保證油田安全生產(chǎn)的重要保證。
隨著(zhù)長(cháng)慶油田部分油田深入開(kāi)采,采出液含水率的升高及腐蝕組分和因素的變化導致管網(wǎng)腐蝕加劇。為掌握管道管材失效原因和腐蝕機理,現場(chǎng)截取王一計集油管道和南104-南157采出水管道試樣各1段,參考GB/T 8163-2008《輸送流體用無(wú)縫鋼管》和GB/T 30582-2014《基于風(fēng)險的埋地鋼質(zhì)管道外損失檢驗與評價(jià)》等規范,針對管道試樣進(jìn)行了金相組織、硬度試驗、化學(xué)成分分析、腐蝕產(chǎn)物形貌及EDS分析、拉伸試驗等檢測和分析。
1 相關(guān)檢測和分析
1.1 宏觀(guān)檢測
(1)王一計集油管道
經(jīng)過(guò)對鋼管內外表面及端面的檢測,均未發(fā)現腐蝕坑、壁厚減薄、穿孔等現象,管道仍舊保持原先的表面質(zhì)量和幾何尺寸,未發(fā)生普遍均勻腐蝕現象,可見(jiàn)“環(huán)氧粉末+黃夾克”防腐結構起到了良好保護效果。但外防腐層脫落部位,鋼管外表面有腐蝕現象發(fā)生,腐蝕層均勻(如圖1所示)。管道內壁未發(fā)現腐蝕坑、穿孔等現象,腐蝕產(chǎn)物均勻分布,屬全面腐蝕的類(lèi)型(如圖2所示)。
圖1 外表面腐蝕情況
圖2 內表面腐蝕情況
(2)南104-南157采出水管道
在外防腐層與管體剝離部位,外表面存在較為嚴重的局部腐蝕(如圖3所示)。將管體沿縱向剖開(kāi)后,發(fā)現內表面的腐蝕減薄及穿孔部位有大量的腐蝕產(chǎn)物,內部結構較為疏松,腐蝕產(chǎn)物較厚且易整體從管材上剝離,同時(shí)在腐蝕產(chǎn)物下面有大量腐蝕坑和腐蝕溝槽(如圖4所示)。
觀(guān)察管道試樣的橫截面可以看到,管體外表面幾何形狀連續,保持了圓形形狀,而內表面幾何形狀呈現不規則狀,局部區域壁厚減薄現象嚴重。
圖3 外表面腐蝕情況
圖4 內表面腐蝕情況
1.2 金相組織
2段管道試樣的光學(xué)金相組織照片分別見(jiàn)圖5、圖6。
圖5 王一計管道試樣金相組織(500×)
圖6南104-南157管道試樣金相組織(500×)
從圖5、圖6可以看出,2段試樣的組織均為鐵素體+珠光體的亞共析鋼組織。但因生產(chǎn)廠(chǎng)家制造工藝差別,鐵素體和珠光體兩相組成的比例和晶粒的大小、分布有所不同,但均符合標準要求,對材料性能影響不大。
2段管道試樣的內表面腐蝕坑周?chē)墓鈱W(xué)金相組織照片分別見(jiàn)圖7、圖8。
圖7 王一計管道試樣腐蝕坑周?chē)鹣嘟M織(100×)
圖8 南104-南157管道試樣腐蝕坑周?chē)鹣嘟M織 (100×)
由圖7、圖8可以看出,由于腐蝕的影響,在試樣的內表面上鐵素體和珠光體同時(shí)發(fā)生損耗,但珠光體的損失速率大于鐵素體,因而在表面一定厚度范圍內出現了脫碳現象。
1.3 硬度試驗
2段管道試樣的硬度測試結果見(jiàn)表1。
從試驗結果看,2段管道試樣的硬度值均在20#鋼合理的硬度范圍之內,
王一計集油管道試樣的硬度較高,可能是由于金相組織中部分碳化物析出,提高了材料的硬度。
1.4 化學(xué)成分分析
2段管道試樣的化學(xué)成分檢測結果見(jiàn)表 2。
從結果可以看出,2段試樣的碳、硅、錳元素含量均在標準要求的范圍之內。
1.5 腐蝕產(chǎn)物形貌及EDS分析
2段管道試樣的腐蝕產(chǎn)物形貌及EDS分析結果見(jiàn)圖9、圖10。
圖9 王一計集油管道試樣腐蝕產(chǎn)物形貌
從內表面腐蝕形貌可以看出,輸送原油的王一計集油管道腐蝕層較為平整,腐蝕產(chǎn)物分布均勻,屬于典型的全面腐蝕形貌。
圖10 南104-南157采出水管道試樣腐蝕產(chǎn)物形貌
由于南104-南157管道試樣的輸送介質(zhì)為采出水,內腐蝕較為嚴重。腐蝕層堆積較厚,結合力低,呈松散塊狀分布,部分腐蝕層之間還存在著(zhù)裂紋。結合宏觀(guān)檢查結果,該管線(xiàn)的腐蝕屬全面腐蝕和點(diǎn)蝕共同作用的結果。
1.6 腐蝕產(chǎn)物XRD分析
2段管道試樣內表面腐蝕產(chǎn)物成分分析結果見(jiàn)表3,X-射線(xiàn)衍射分析結果如圖11所示。
圖11 管道試樣腐蝕產(chǎn)物XRD分析
從圖11可以看出,試樣表面腐蝕產(chǎn)物主要有FeOOH和Fe3O4。即2段管道的腐蝕主要為氧腐蝕。
1.7 拉伸試驗
2段管道試樣的拉伸試驗結果見(jiàn)表4。
從表4可以看出,2段管道試樣的屈服強度和抗拉強度均在20#鋼的合理范圍之內。
2 結語(yǔ)
(1)2段管道試樣金相組織均為鐵素體+珠光體,其化學(xué)成分和硬度值均在20#鋼合理范圍之內。
(2)根據2段管道試樣表面腐蝕產(chǎn)物SEM、EDS和XRD分析結果,初步得出造成管道失效的主要原因為氧腐蝕。
(3)從管道內腐蝕情況可以看出,油田原油管道較采出水管道具有較好的耐蝕性。
(4)油田管道腐蝕檢測目前主要以均勻腐蝕為主,但影響管道使用壽命最主要的因素是點(diǎn)蝕。因此,即使測到準確的均勻腐蝕,也只能定性確定點(diǎn)蝕的可能性,難以由此確定管道設計壽命。但通過(guò)一些條件的合理控制,在一定程度上能夠預防點(diǎn)蝕發(fā)生。
作者:孫芳萍,女,1980年生,防腐工程師,大學(xué)本科學(xué)歷,現就職于西安長(cháng)慶科技工程有限責任公司從事防腐保溫工作。
《管道保護》2017年第3期(總第34期)
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