X80鋼管螺旋焊縫裂紋成因分析
來(lái)源:《管道保護》雜志 作者:吳錦強;趙康;楊鋒平;鄒斌;方衛林 時(shí)間:2020-7-21 閱讀:
吳錦強1 趙康1 楊鋒平2 鄒斌1 方衛林1
1.西部管道分公司; 2.中國石油集團石油管工程技術(shù)研究院
摘 要:某在役X80輸氣管道發(fā)現螺旋焊縫內表面存在裂紋。切取樣品后,對其進(jìn)行水壓試驗、宏觀(guān)檢測、無(wú)損檢測、電鏡分析、金相分析。結果表明:該裂紋為焊縫內表面裂紋,長(cháng)64 mm、深15 mm,含裂紋管的承載能力為22 MPa;該裂紋由焊接原始缺陷引起,在工廠(chǎng)水壓試驗或現場(chǎng)水壓試驗時(shí)擴展形成;焊接原始缺陷為熔合不良或焊接熱裂紋,在工廠(chǎng)進(jìn)行了外補焊,但未能徹底消除原始缺陷。建議工廠(chǎng)生產(chǎn)鋼管時(shí)嚴格執行焊縫補焊和無(wú)損檢測控制程序。
關(guān)鍵詞:X80鋼管;螺旋焊縫;補焊;裂紋
目前,西氣東輸二線(xiàn)、西氣東輸三線(xiàn)、中俄東線(xiàn)等重大油氣管道工程已大規模采用國產(chǎn)X80螺旋焊管,其服役長(cháng)度超過(guò)5 000公里,規模為世界之最,服役時(shí)間超過(guò)10年,至今未發(fā)生因鋼管質(zhì)量引起的災難性事故[1-2],這與鋼管質(zhì)量控制息息相關(guān)[3-4]。
X80螺旋焊管生產(chǎn)程序為:原料入廠(chǎng)檢驗、開(kāi)卷矯平、銑邊、成型、內/外焊、水壓前X射線(xiàn)檢測(逐根, 100%全焊縫)、焊縫補焊(如有缺陷)、水壓試驗(逐根)、理化試驗(規定批次)、水壓后超聲波檢測(逐根, 100%全焊縫自動(dòng)檢測、母材管端自動(dòng)檢測、盲區及補焊縫手動(dòng)檢測)、管端擴徑、水壓后X射線(xiàn)檢測(逐根, 100%全焊縫檢測,管端、補焊縫抓圖或拍片)、管端坡口加工、管端手動(dòng)超聲波檢測(逐根, 100%管端端面,如有要求可用其他表面缺陷檢測方法[5])、成品檢驗(逐根,外觀(guān)、幾何尺寸等)、噴標、入庫。
除此之外,業(yè)主單位還引入第三方駐廠(chǎng)監造機構按監造程序對鋼管生產(chǎn)進(jìn)行監督檢驗,包括審核工廠(chǎng)資質(zhì)、人員資質(zhì)、設備計量校準情況、工藝文件、質(zhì)量體系等;監督檢查原材料入廠(chǎng)復驗、焊接工藝評定、首批檢驗;監督檢查上料、成型、焊接、管端擴徑等生產(chǎn)步驟;監督檢查射線(xiàn)檢測、超聲波檢測、水壓試驗、理化試驗、成品檢驗等質(zhì)量檢驗步驟,并形成見(jiàn)證記錄[6]。
由此可見(jiàn), X80螺旋焊管有嚴格的生產(chǎn)程序、質(zhì)量控制和第三方監督檢驗,基本不會(huì )出現質(zhì)量問(wèn)題。筆者介紹一起罕見(jiàn)的國產(chǎn)X80鋼管螺旋焊縫裂紋缺陷,并通過(guò)缺陷成因分析,提出鋼管質(zhì)量控制建議,供業(yè)內參考。
1 缺陷概況
某在役輸氣管線(xiàn)內檢測時(shí)發(fā)現了多處異常,開(kāi)挖后經(jīng)超聲檢測、射線(xiàn)檢測確定,該管線(xiàn)某處螺旋焊縫存在內部裂紋型缺陷。為確保安全,業(yè)主對該處進(jìn)行了斷管換管作業(yè)。切割后通過(guò)管道內表面觀(guān)察發(fā)現,該處確實(shí)存在長(cháng)度約55 mm的裂紋,如圖 1所示。含缺陷鋼管為X80螺旋焊縫鋼管,規格為Φ 1 219×18.4 mm,出廠(chǎng)前記錄顯示其各項指標合 格,但存在2處補焊。
2 承載能力試驗
為檢驗含缺陷鋼管承載能力,參考SY/T 5992―2012《輸送鋼管靜水壓爆破試驗方法》,對切取的管段進(jìn)行水壓爆破試驗。水壓試驗管段(試樣)全長(cháng)9.99 m,帶有部分防腐層,裂紋距離管端3.15 m,如圖 2所示。
2.1 試樣檢驗
試驗前對試樣進(jìn)行外觀(guān)、壁厚、周長(cháng)抽檢,均滿(mǎn)足要求。以缺陷為中心,在缺陷附近400×400 mm范圍內進(jìn)行5×5點(diǎn)壁厚測試,結果也滿(mǎn)足標準要求。對含缺陷處分別進(jìn)行射線(xiàn)檢測、相控陣檢測、常規超聲波檢測等無(wú)損檢測,相控陣和射線(xiàn)檢測確定的外表面缺陷長(cháng)度約為60 mm,超聲波檢測確定其長(cháng)度約為120 mm,如圖 3所示。
2.2 水壓試驗
試樣在3.6 MPa、 7.2 MPa、 12.0 MPa(設計壓力)、 13.2 MPa(管道現場(chǎng)水壓試驗壓力值)和16.0 MPa(鋼管出廠(chǎng)時(shí)的水壓壓力)標準靜水壓條件下分別保壓900 s、 900 s、 1 800 s、 900 s和900 s,未發(fā)生泄漏;繼續加壓至23.5 MPa時(shí),焊縫裂紋處泄漏,爆口內表面長(cháng)度約為55 mm、外表面長(cháng)度約為16 mm,泄漏缺陷處內外形貌如圖 4所示。
3 斷口分析
3.1 宏觀(guān)分析
裂紋位于焊縫中心,其中內表面長(cháng)度為55 mm,外表面長(cháng)度為16 mm,缺陷最長(cháng)為64 mm。去掉本次水壓試驗造成的泄漏區,裂紋缺陷由內往外深度為15 mm,只剩4 mm壁厚,用于承受運行壓力。如圖 5所示,裂紋缺陷細分為兩部分,靠近內表面部分為焊接缺陷區,為螺旋焊縫焊接時(shí)形成,長(cháng)度為55 mm,最深約為7 mm(圖 6紅色實(shí)線(xiàn)部分);中間扇形部分為擴展區,長(cháng)度為42 mm,自身高度約為11 mm(圖 5黑色虛線(xiàn)部分),可能由鋼管生產(chǎn)時(shí)工廠(chǎng)水壓試驗或管道建設時(shí)現場(chǎng)水壓試驗造成。
如圖 6所示,斷口的另一個(gè)明顯特征是環(huán)氧樹(shù)脂減阻劑已經(jīng)進(jìn)入了缺陷內部,證明該缺陷在鋼管出廠(chǎng)前已經(jīng)存在。
3.2 斷口電鏡分析
焊接缺陷區深度約為6.4 mm,存在自由表面、最深為2 mm,如圖 7所示,考慮為熔合不良。焊接缺陷區上部有斷裂痕跡,且斷面不平整,考慮為焊接熱裂紋,即由于低熔點(diǎn)夾雜存在,導致夾雜凝固時(shí)被焊接拉應力拉開(kāi)。
3.3 金相分析
如圖 8所示,在裂紋缺陷區域切取一個(gè)金相截面進(jìn)行觀(guān)察,與正常的螺旋焊縫金相低倍照片相比可知:裂紋處進(jìn)行了補焊;根據補焊焊道情況,確認補焊為外補焊,但補焊深度沒(méi)有達到內表面。結合斷面上發(fā)現的內表面原始缺陷,說(shuō)明補焊沒(méi)有消除內表面焊接原始缺陷。
4 裂紋成因
根據工廠(chǎng)記錄,該缺陷進(jìn)行了補焊,補焊后射線(xiàn)檢測合格。之后進(jìn)行16 MPa工廠(chǎng)水壓試驗合格,水壓試驗后超聲檢測、射線(xiàn)檢測合格。
根據斷口金相低倍形貌,證實(shí)該處確實(shí)進(jìn)行了補焊,但補焊并沒(méi)有消除螺旋焊縫內焊道缺陷。內表面焊接原始缺陷凹凸不平,符合焊接熱裂紋特征,應為焊接時(shí)熔合不良導致,扇形區斷口平整,無(wú)疲勞臺階,并存在明顯收斂痕跡,考慮為工廠(chǎng)試壓或者現場(chǎng)試壓時(shí)一次擴展導致,且由于工廠(chǎng)水壓壓力值遠大于現場(chǎng)水壓壓力值,故工廠(chǎng)水壓擴展的可能性更高。由分析可知,水壓試驗后工廠(chǎng)的缺陷檢測技術(shù)或質(zhì)量控制程序的落實(shí)存在缺陷[7-9]。
5 結論及建議
(1)缺陷屬于螺旋焊縫裂紋型缺陷,缺陷長(cháng)為64 mm,其中內表面長(cháng)度為55 mm,擴展深度達15 mm。
(2)缺陷區域存在外補焊,但外補焊未能消除內表面原始焊接缺陷。
(3)原始焊接缺陷判斷為熔合不良或焊接熱裂紋引起,形成于工廠(chǎng)制管階段。
(4)建議完善焊縫補焊標記方法、程序和控制措施;嚴格執行鋼管無(wú)損檢測質(zhì)量控制程序,防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。
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作者簡(jiǎn)介:吳錦強,工學(xué)學(xué)士,高級工程師,F任西部管道分公司安全副總監、總經(jīng)理助理兼管道處處長(cháng),主要從事管道完整性管理工作。聯(lián)系方式:趙康0991-7561396,421162147@qq.com。
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