管道閥室絕緣接頭失效原因分析
來(lái)源:《管道保護》2022年第2期 作者:劉一 薛繼旭 于晶晶 時(shí)間:2022-4-14 閱讀:
劉一 薛繼旭 于晶晶
國家管網(wǎng)集團北京管道石家莊輸油氣分公司
陜京二線(xiàn)天然氣管道于2005年投產(chǎn),材質(zhì)為X70鋼,管徑1016 mm,壁厚21 mm,設計壓力10 MPa,防腐形式為三層PE +外加電流陰極保護。某次管道外腐蝕檢測發(fā)現25#閥室存在漏電現象,漏電率為6.9%,檢測得知該段管道受5.8 V~8.1 V交流雜散電流干擾。對閥室進(jìn)行排查發(fā)現去TEG(燃氣供電系統)絕緣接頭已失效。
1 失效原因分析
用萬(wàn)用表測試絕緣接頭電阻值為7.9 Ω;用絕緣測試儀復測驗證TEG絕緣接頭絕緣性能失效。絕緣性能失效導致管線(xiàn)上產(chǎn)生的較高的感應電壓通過(guò)絕緣接頭、儀表外殼接地線(xiàn)流向大地,形成電回路,管道兩端產(chǎn)生的電勢差導致電流通過(guò)而引起絕緣接頭發(fā)熱、嚴重時(shí)可能引起電弧擊穿絕緣接頭。
管道高電壓來(lái)自閥室周邊及管線(xiàn)的雜散電流干擾。陜京二線(xiàn)25#閥室及管線(xiàn)處在高壓交流輸電網(wǎng)中,閥室周邊有4條高壓線(xiàn),分別為西正二線(xiàn)220 kv高壓交流輸電線(xiàn)路、西鹿線(xiàn)220 kv高壓交流輸電線(xiàn)路、鹿冀線(xiàn)110 kv高壓交流輸電線(xiàn)路、大向線(xiàn)110 kv高壓交流輸電線(xiàn)路(圖 1)。
圖 1 閥室周邊輸電線(xiàn)路示意圖
絕緣接頭失效原因來(lái)自于二方面:①高壓輸電線(xiàn)路產(chǎn)生感性耦合引起管線(xiàn)雜散電流,造成絕緣接頭兩側長(cháng)期處于高電位差的狀態(tài);②閥室外電線(xiàn)路直擊雷和閥室放空管直擊雷擊穿絕緣接頭。
此外,管道所采用的高絕緣3PE外防腐層導致強電脈沖在長(cháng)輸管線(xiàn)上更難釋放,干擾電流在閥室絕緣接頭處匯集,增加了遭受強電沖擊的可能性。
根據ISO 15589―1―2015《石油、石化與天然氣工藝 管道系統陰極保護 第一部分:陸上管線(xiàn)》,閥室兩類(lèi)絕緣接頭耐雷電沖擊性能指標分別需至少滿(mǎn)足2.5 kVac/60sec 和1.5 kVac/60sec。目前閥室普遍使用的DK-LOK絕緣接頭性能指標優(yōu)于標準規定,其耐壓性能指標滿(mǎn)足3.0 kVac/60sec。
為了模擬絕緣接頭失效過(guò)程,進(jìn)行了DK-LOK絕緣接頭標準雷電波沖擊實(shí)驗。結果表明,17 kA以上級別的標準雷電沖擊可以擊穿DK-LOK絕緣接頭,發(fā)生絕緣墊碳化和金屬燒蝕。其燒蝕機理如圖 2所示,閥室處的直擊雷、管道干線(xiàn)感應雷可能對絕緣接頭造成損傷。絕緣接頭碳化后,低雜散電流干擾強度可以導致絕緣接頭劇烈升溫,進(jìn)一步碳化直至徹底損壞。
圖 2 絕緣接頭燒蝕機理關(guān)系圖
2 整改措施
(1)改造閥室供電系統。使用市電結合太陽(yáng)能供電,拆除TEG設備及接地系統,更換失效的TEG閥絕緣接頭。更換后測試其絕緣性能良好,接地電回路消除。
(2)拆除接地系統。測試數據顯示閥室和前后線(xiàn)路交流電壓提升較大,經(jīng)對閥室及進(jìn)出站管道交流電壓和通斷電電位進(jìn)行監測,對比外腐蝕檢測數據和監測數據,確定采用在閥室上下游分別安裝6條鋅帶+固態(tài)去耦合器排流措施(圖 3)。排流后管道交流雜散電流干擾由5.8 V~8.1 V下降為0.24 V~0.37 V。
圖 3 鋅帶+固態(tài)去耦合器安裝示意圖
(3)在埋地型絕緣接頭兩側安裝絕緣測試樁,方便日常監測絕緣接頭有效性。
本次TEG絕緣接頭失效事件,系絕緣接頭受到雷電和周邊輸電線(xiàn)路雜散電流綜合影響所致,通常高壓輸電線(xiàn)路直擊雷導致絕緣接頭失效的情形較為突出。如何規避雷擊保證絕緣性能等需要從建設、運行期統籌考慮。制定絕緣排查、接地排查周期性工作計劃,增加排流設施、加強日常檢測等措施可以有效防范絕緣失效。
作者簡(jiǎn)介:劉一,1996年生,2019年畢業(yè)于華北水利水電大學(xué),現主要從事管道管理工作,聯(lián)系方式:15538204695,15538204695@163.com。
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