基于輸氣管道應變檢測結果消減風(fēng)險案例
來(lái)源:《管道保護》2022年第2期 作者:索富強 時(shí)間:2022-4-15 閱讀:
背景
某高原輸氣管道2001年建成投產(chǎn)。管道運營(yíng)商委托中油管道檢測技術(shù)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中油檢測)先后兩次對管道實(shí)施了內檢測,通過(guò)內檢測數據比對分析,發(fā)現途經(jīng)凍土區域4公里管段出現新的變形點(diǎn)且原有變形點(diǎn)有增長(cháng)趨勢。需要查找管道變形部位,分析變形原因,及時(shí)消除安全隱患,并提出相應對策。
做法
(1)檢測。中油檢測采用內檢測與慣性測量組合技術(shù),將高精度慣性測量單元(Inertia Measurement Unit,IMU)搭載于內檢測設備實(shí)現管道缺陷信息和管道中心線(xiàn)三維地理坐標同時(shí)采集,并基于IMU數據進(jìn)一步識別和定位管道彎曲變形缺陷。依據兩次內檢測IMU彎曲變形檢測數據發(fā)現有5處變形點(diǎn),其中4處新增變形、1處深度增加變形。
(2)定位。借助RTK靜態(tài)測量精確定位管道彎曲缺陷點(diǎn)坐標(圖 1),管道埋深1.8 m,位于3800 m高海拔牧區,土壤為凍土層,地表有砂石。
圖 1 缺陷點(diǎn)上游焊縫及缺陷點(diǎn)定位示意圖
(3)開(kāi)挖驗證。對1處深度增加變形進(jìn)行開(kāi)挖,經(jīng)觀(guān)察分析,管道外防腐層完好,與管體黏接正常。2:55到8:45時(shí)鐘位置發(fā)現管體凸起,高度25 mm,長(cháng)度130 mm,寬度1020 mm。結合內檢測數據對比分析,判定缺陷是由凍土層導致應力集中形成的褶皺(圖 2),最大彎曲應變?yōu)?.403%,為不可接受缺陷。
圖 2 應力集中形成的褶皺缺陷
啟示
地處凍土層的管道,在長(cháng)期運行的過(guò)程中由于管-土相互作用,凍土融化時(shí)會(huì )使管道向下?lián)锨,凍土凍脹時(shí)又可能使局部管道上拱,當管道應力應變超過(guò)極限狀態(tài)將導致管道失效。精確定位管道應力應變集中位置,及時(shí)消除管道安全風(fēng)險具有重要意義。本案例根據檢測驗證結果對不可接受缺陷采用了換管修復方式,消除了安全隱患,對其他缺陷給予了重點(diǎn)關(guān)注和監測。
管道內檢測器加載慣性測繪單元(IMU)可以在管道正常運行狀態(tài)下測繪管道三維坐標,結合高精度參考點(diǎn)GPS坐標加以修正,能夠精確描繪管道中心線(xiàn)走向圖。以高精度中心線(xiàn)坐標參數能有效識別管道變形和管道位移,評估管道曲率及與曲率變化相關(guān)的彎曲應變,極大地方便了管道業(yè)主開(kāi)挖定位缺陷點(diǎn)及制定維修方案,提高維修效率和安全管理能力。
(撰稿人:中油管道檢測技術(shù)有限責任公司索富強)
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