基于完整性評價(jià)的管道環(huán)氧涂層失效分析
來(lái)源:《管道保護》2022年第3期 作者:李宏霞 周堯 王京京 侯利濤 張宇 白新剛 時(shí)間:2022-6-9 閱讀:
李宏霞 周堯 王京京 侯利濤 張宇 白新剛
西部管道獨山子輸油氣分公司
摘要:某成品油管道由于建設期施工質(zhì)量問(wèn)題,環(huán)氧粉末外防腐層出現大面積剝離,管道腐蝕風(fēng)險較高。通過(guò)開(kāi)展管道外腐蝕直接評價(jià)、漏磁內檢測,排查管道腐蝕情況較嚴重的重點(diǎn)管段,分析腐蝕原因。通過(guò)防腐層大修、增加陰極保護恒電位儀等措施,減少陰極保護電流衰減,提升管道斷電電位,降低管道腐蝕風(fēng)險。
關(guān)鍵詞:環(huán)氧粉末防腐層;內檢測;外檢測;管道腐蝕;完整性評價(jià)
內檢測作為完整性管理的重要組成部分,是管道安全運行管理的必要手段。本文針對某成品油管道環(huán)氧粉末防腐層發(fā)生大面積剝離現象,基于完整性評價(jià)漏磁內檢測、外檢測等數據進(jìn)行腐蝕情況分析,排查管道發(fā)生腐蝕的重點(diǎn)管段,以采取有效措施,降低管體腐蝕風(fēng)險。
1 管道腐蝕概況
某成品油管道于2004年投產(chǎn),全長(cháng)228 km,管材為X60鋼,管徑426 mm,壁厚7.0 mm,外防腐層為熔結環(huán)氧粉末涂層(FBE),在里程4.8 km處首站油庫及里程64 km處分別設置一座陰保站。在管道內檢測開(kāi)挖驗證、本體修復及其他開(kāi)挖項目實(shí)施過(guò)程中,發(fā)現環(huán)氧粉末涂層出現大面積剝離,管體表面發(fā)生銹蝕,存在不同程度的腐蝕坑,見(jiàn)圖 1。環(huán)氧粉末涂層對施工工藝、施工環(huán)境等有較高要求,如出現管體噴砂打磨等表面處理不達標,環(huán)氧粉末雙組分混合比例不合格,施工溫度低于水露點(diǎn)等情況,容易造成防腐層質(zhì)量不合格,給管道帶來(lái)較高的腐蝕風(fēng)險。
圖 1 管體腐蝕情況實(shí)景圖
2 防腐層檢測分析
2.1 防腐層PCM檢漏情況
使用PCM(交流電流衰減法)進(jìn)行防腐層破損點(diǎn)檢測,全線(xiàn)共檢測出防腐層缺陷點(diǎn)2655處,平均11.6處/km,按照外防腐層缺陷點(diǎn)密度分級評價(jià),防腐層等級為3級。首站油庫-2#閥池的長(cháng)度約22.28 km,防腐層破損點(diǎn)383處,平均17.2處/km,其中22處評價(jià)為重,321處為中、40處為輕。
2.2 防腐層性能分析
(1)表面處理情況分析。管道建設期,為提高防腐層的黏接力,在涂敷防腐材料前需對管體表面進(jìn)行處理,根據SY/T 0315―2013《鋼制管道熔結環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)規范》相關(guān)要求,表面錨紋深度應在 40 μm~100 μm。去除剝離的防腐層,測量管體錨紋深度,檢測結果如表 1所示?梢(jiàn),錨紋深度不符合標準要求。
表 1 管體錨紋深度測試結果
固化溫度是保持FBE涂層長(cháng)效附著(zhù)力的關(guān)鍵,低于標準溫度下的固化不利于熔融態(tài)分子對底材的浸潤。根據GB/T 39636―2020《鋼制管道熔結環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)規范》要求,玻璃化轉變溫度△Tg應大于最高使用溫度以上40℃。選取7處FBE涂層材料進(jìn)行熱特性試驗,結果如表 2所示?梢(jiàn),材料玻璃化轉變溫度不符合標準要求。
表 2 環(huán)氧粉末玻璃化轉變溫度統計表
選取典型腐蝕產(chǎn)物樣品,進(jìn)行XRD檢測,分析銹層中各成分含量情況,結果如圖 2所示。
圖 2 腐蝕產(chǎn)物XRD譜圖
XRD結果表明主要腐蝕產(chǎn)物為NaHCO3和Fe3O4,因管道表面土壤為堿性土壤,測試現場(chǎng)土壤電阻率為570 Ω·m,pH值為10,土壤腐蝕性較弱,并非加速管道發(fā)生腐蝕的主要因素。
3 陰極保護效果分析
2014年該管道開(kāi)展ECDA(外腐蝕直接評價(jià))檢測,CIPS(密間隔電位法)檢測結果(圖 3)顯示,里程3 km~6.5 km管段斷電電位負于﹣1200 mV(CSE),處于過(guò)保護狀態(tài);17 km~55 km管段及80 km~112 km的部分管段斷電電位正于或接近﹣850 mV(CSE),無(wú)法達到陰極保護狀態(tài)。通過(guò)測量全線(xiàn)管地電位發(fā)現,5#測試樁處首站油庫陰保站出站電位為﹣1.998 V,33#測試樁處電位衰減為﹣0.730 V,表明管道陰極保護電流衰減嚴重。
圖 3 成品油管道0~ 110 km電位曲線(xiàn)圖
兩座陰保站的恒電位儀運行參數如表 3所示。經(jīng)測試,陰保站恒電位儀輸出正常,陰極電纜、陽(yáng)極電纜、參比電纜、零位接陰電纜完好,參比電極工作正常。首站油庫陰保站恒電位儀輸出電流已高達10.1 A,但距離該陰保站僅12 km的管道陰極保護電位仍然偏正。
表 3 2014年陰極保護系統運行參數統計表
通過(guò)對防腐層、陰極保護電位及恒電位儀輸出情況進(jìn)行梳理分析,靠近首站油庫陰保站管段電位過(guò)保護,而遠離陰保站管段電位欠保護。因此,靠近首站油庫陰保站管段防腐層較差,破損點(diǎn)較多導致陰極保護電流流失嚴重是重要原因。
4 漏磁內檢測結果分析
為掌握管道真實(shí)的腐蝕狀況,2019年對該管線(xiàn)開(kāi)展漏磁內檢測,共發(fā)現管體金屬損失9303處,大于20% wt金屬損失共計163處,其中內部金屬損失40處,外部金屬損失123處。通過(guò)開(kāi)挖驗證,本次內檢測精度及可信度均滿(mǎn)足要求。
為排查全線(xiàn)管道外腐蝕風(fēng)險重點(diǎn)管段,按照每20 km長(cháng)度劃分出11個(gè)管段,統計大于20% wt外部金屬損失數量和比例。其中首站油庫—20#測試樁管段大于20% wt金屬損失數量遠多于其他管段,占全線(xiàn)的84.6%。該管段腐蝕深度較大,超過(guò)50% wt外部金屬損失有3處(表 4)。
表 4 首站油庫—20#測試樁管道外部金屬損失情況
通過(guò)上述分析可以看出,首站油庫—20#測試樁管段外部金屬損失數量多、腐蝕深度大,是外腐蝕風(fēng)險的重點(diǎn)管段。
5 處置對策及效果分析
針對該外腐蝕風(fēng)險重點(diǎn)管段,2016—2021年,對首站油庫—27 km處管段采用無(wú)溶劑環(huán)氧涂料開(kāi)展了防腐層大修。2017在里程32 km處新增一座陰保站,為管道提供陰極保護電流。
為評估防腐層大修和新增陰保站對陰保系統的影響,統計首站油庫和64 km處兩座陰保站陰保測試數據(表 5),與表 3防腐層大修前數據對比。
表 5 2022年陰極保護系統運行參數統計表
可以看出,32 km處陰保站恒電位儀投用后,首站油庫及64 km陰保站恒電位儀輸出明顯下降,輸出電流分別由10.1 A和3.80 A下降至2.686 A和2.62 A。新陰保站的投用降低了其他陰保站恒電位儀負荷,共同對管道實(shí)施陰極保護。另外,防腐層大修后提升了管道防腐層的完整性,有效減少了陰極保護電流衰減。
2019年,ECDA項目對管道斷電電位進(jìn)行了測量,其通斷電電位趨勢如圖 4所示。結果表明,2014年ECDA檢測時(shí)斷電電位正于或接近﹣850 mV(CSE)的管段,在增設32 km處陰保站和防腐層大修后,其斷電電位均滿(mǎn)足負于﹣850 mV(CSE)準則要求,達到陰極保護目的。
圖 4 管道通斷電位趨勢圖
6 結論
(1)管道建設期管體表面處理問(wèn)題造成錨紋深度不夠,FBE涂層材料組分配比不合格造成玻璃化轉變溫度低于標準要求,是引起該管道防腐層剝離的主要原因。
(2)分析漏磁內檢測發(fā)現的外部金屬損失和PCM檢測出的防腐層破損沿里程分布情況、管道陰極保護電位分布狀況,能夠判斷管道腐蝕風(fēng)險較高的重點(diǎn)管段。
(3)通過(guò)防腐層大修,提升管道防腐層的完整性,能夠有效減少陰極保護電流衰減。在兩座陰極保護站中間位置增設陰極保護站,能夠降低其他極保護站恒電位儀負荷,提升管道斷電電位,降低管道腐蝕風(fēng)險。
作者簡(jiǎn)介:李宏霞,1987年生,工程師,2009年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué),主要從事管道完整性管理工作。聯(lián)系方式:15109924795,lihx09@pipechina.com.cn。
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