油氣管道聚氨酯防腐補口失效原因分析
來(lái)源:《管道保護》2022年第3期 作者:李振軍 時(shí)間:2022-6-8 閱讀:
李振軍
西部管道公司管道部
摘要:結合現場(chǎng)檢測和實(shí)驗室表征分析對西氣東輸二線(xiàn)輪吐支干線(xiàn)上兩處采用液體聚氨酯涂層防腐的管道補口從土壤腐蝕性、管道陰極保護、交流干擾和防腐層服役狀況等方面進(jìn)行了綜合評價(jià)。結果顯示,兩處管道補口陰極保護狀況良好,無(wú)明顯交流干擾,周邊土壤腐蝕性強,其中一處補口防腐層出現鼓泡失效現象;诂F場(chǎng)檢測和實(shí)驗室分析結果,對防腐層發(fā)生鼓泡失效的原因進(jìn)行了分析,表明聚氨酯防腐層施工過(guò)程中產(chǎn)生的氣泡和陰極剝離是導致防腐層鼓泡失效的主要原因。
關(guān)鍵詞:埋地管道;聚氨酯涂層;管道補口;鼓泡失效
借助環(huán)焊縫開(kāi)挖機會(huì ),對西氣東輸二線(xiàn)輪南-吐魯番支干線(xiàn)聚氨酯防腐補口服役現狀進(jìn)行調查,發(fā)現少量補口存在黏結強度下降的情況,甚至還有大面積防腐層鼓泡失效及防腐層下方積液現象,對管道的安全穩定運行造成了威脅。國內外對埋地管道液體聚氨酯防腐補口失效行為的相關(guān)研究較少,防腐層鼓泡失效的機理尚無(wú)明確結論。本文選取其中兩處服役狀況較差的聚氨酯防腐補口,結合現場(chǎng)檢測和實(shí)驗室分析表征,從土壤腐蝕性、管道陰極保護、交流干擾和聚氨酯防腐層服役等方面綜合評價(jià),初步揭示埋地管道聚氨酯防腐層發(fā)生鼓泡失效的主要原因。
1 實(shí)驗過(guò)程
1.1 現場(chǎng)檢測
兩處檢測點(diǎn)按“測試樁編號+偏移距離”分別命名為KP10-809.5 m和KP12+281 m。首先對兩處液體聚氨酯管道補口進(jìn)行現場(chǎng)檢測及樣品采集。其中,土壤檢測主要為管道補口附近土壤電阻率測試及樣品采集,評估土壤腐蝕性;防腐層檢測主要包括防腐層外觀(guān)、厚度、漏點(diǎn)和附著(zhù)力等檢測及剝離防腐層采樣,評價(jià)管道補口防腐層質(zhì)量;電位測試包含管道通電電位(補口位置與上下游智能測試樁距離較遠,不具備采集管道斷電電位條件)、交流電壓和交流電流密度采集,評估管道陰極保護有效性和交流干擾狀況;防腐層下方管體壁厚測試以評估腐蝕類(lèi)型和程度。各項測試執行標準見(jiàn)表 1。
表 1 現場(chǎng)檢測執行標準
1.2 實(shí)驗室分析
參照GB/T 19285相關(guān)規定,采集的土壤樣品在實(shí)驗室內進(jìn)行pH值、質(zhì)地、含水率、含鹽量、Cl-含量等分析檢測,結合現場(chǎng)測得的電阻率數據,綜合評價(jià)管道各檢測點(diǎn)附近土壤腐蝕性。
聚氨酯防腐層樣品在光學(xué)顯微鏡下觀(guān)察防腐層內外表面顯微形貌。通過(guò)SEM-EDS采集防腐層內表面電子顯微形貌及化學(xué)元素組成。同時(shí),借助接觸角儀表征防腐層外表面疏水性。綜合上述數據對聚氨酯防腐層鼓泡失效原因進(jìn)行分析。
2 結果與討論
2.1 聚氨酯防腐層質(zhì)量評價(jià)
圖 1為聚氨酯防腐層樣品外觀(guān)照片。KP10-809.5 m處防腐層外觀(guān)缺陷較多,表面有大面積鼓泡現象(圖 1 a),鼓泡下方存在積液(圖 1 b),管道6點(diǎn)鐘方向存在流掛現象(圖 1 c)。KP12+281 m處防腐層表面則相對光滑平整,未見(jiàn)明顯外觀(guān)缺陷(圖 1 d)。
圖 1 聚氨酯防腐層樣品外觀(guān)
防腐層厚度、漏點(diǎn)、附著(zhù)力等級測試結果見(jiàn)表 2,采用撬剝法進(jìn)行附著(zhù)力測試后的聚氨酯防腐層見(jiàn)圖 2。KP10-809.5 m處防腐層附著(zhù)力為5級,測試過(guò)程中無(wú)明顯抗撬離性能,呈整片剝離;KP12+281 m處防腐層附著(zhù)力為4級,表現出一定抗撬離性能,呈大塊碎屑剝離。
圖 2 防腐層樣品附著(zhù)力測試
由表 2數據可知,兩處防腐層厚度均滿(mǎn)足GB/T 51241對厚度要求(≥1.0 mm)。如前所述,盡管KP10-809.5 m存在大面積鼓泡、積液現象,電火花檢漏卻無(wú)漏點(diǎn)檢出。這表明土壤中的水并非通過(guò)防腐層表面宏觀(guān)破損進(jìn)入內部,防腐層內部可能存在微觀(guān)缺陷,為水分穿過(guò)防腐層向管道本體滲透提供了通道。
表 2 聚氨酯防腐層檢測結果
兩處聚氨酯防腐補口均存在黏結力降低問(wèn)題,其中,KP10-809.5 m存在鼓泡、流掛和積液現象,已基本喪失對管道本體的保護作用。由于液體聚氨酯補口施工對管道表面狀態(tài)、施工環(huán)境及操作均有較高要求[1],且聚氨酯涂層對陰極剝離較弱的抵抗能力[2],防腐層施工前對管體表面處理不達標、防腐層內部微觀(guān)缺陷的存在及過(guò)負的陰極保護電位引發(fā)的陰極剝離都可能導致鼓泡失效,因此需進(jìn)一步分析確定。
2.2 陰極保護及交流干擾評價(jià)結果
由表 3可知,兩處管道交流電壓低于4 V,交流電流密度均在30 A/m2以?xún),表明管道未受明顯的交流干擾。兩處管道的通電電位均在﹣1.4 V(CSE)左右,考慮到兩處土壤電阻率均較低(見(jiàn)表 5,分別為2.26 Ω·m和3.39 Ω·m),其對應的斷電電位應仍處于較負的水平,管道的陰極保護狀況良好。然而,在環(huán)境中的水滲入防腐層內部后,也無(wú)法排除較負的陰極保護電位導致防腐層發(fā)生陰極剝離的可能。
表 3 現場(chǎng)檢測執行標準
2.3 管體腐蝕狀況調查結果
由圖 3可知,兩處管道補口聚氨酯防腐層下方管道表面均未觀(guān)察到呈散點(diǎn)分布的坑穴狀腐蝕,其中,KP10-809.5 m表面較為粗糙,可能發(fā)生了一定程度的均勻腐蝕,而KP12+281 m表面相對光滑,目測其腐蝕程度較輕。
圖 3 防腐層下管體表面腐蝕形貌
分析管道壁厚損失率數據可知,KP10-809.5 m處管道在服役期間管壁減薄約5.68%,可能與其表面聚氨酯防腐層較差的屏蔽性能有關(guān);而KP12+281 m處管道幾乎未見(jiàn)減。0%),說(shuō)明該處管道的防腐層+陰極保護體系仍有較好的防護效果。
2.4 土壤腐蝕性評價(jià)結果
由表 4數據可知,兩處管道補口位置附近土壤理化性質(zhì)相近,呈弱堿性,具有較高的含水率、含鹽量、Cl-含量和較低的土壤電阻率。綜合現場(chǎng)和實(shí)驗室檢測數據,根據GB/T 19285判定土壤腐蝕性為強,管道暴露其中腐蝕風(fēng)險較高。盡管土壤理化性質(zhì)相近,但KP12+281 m處防腐層并未發(fā)生鼓泡積液,外界環(huán)境因素可能不是導致KP10-809.5 m處防腐層發(fā)生鼓泡失效的主要原因。
表 4 土壤腐蝕性測試結果
2.5 聚氨酯防腐層失效原因分析
綜上所述,兩處檢測點(diǎn)管道補口所處土壤環(huán)境大致相同,陰極保護和交流干擾狀況基本一致。由此可推斷,管道補口聚氨酯防腐層在施工過(guò)程中產(chǎn)生的結構差異可能是導致兩者在相同服役環(huán)境下產(chǎn)生不同劣化現象的主要原因。為此,繼續對聚氨酯防腐層樣品進(jìn)行光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡掃描和接觸角分析,以揭示其發(fā)生鼓泡失效的原因。
由圖 4可知,KP10-809.5 m(圖 4 a)處防腐層外表面更為粗糙;光學(xué)顯微形貌發(fā)現其內表面相對平整(圖 4 e),表明該處防腐層與管體已整體剝離;如圖 4 c和4 e所示,該處防腐層內外表面均可觀(guān)察到大量直徑10 μm~50 μm的圓孔,可能與防腐層施工過(guò)程中液體聚氨酯涂料內產(chǎn)生的氣泡有關(guān)。相較而言,KP12+281 m處防腐層外表面(圖 4 d)則較為光滑,未見(jiàn)孔洞;此處防腐層內表面則呈破碎狀(圖 4 f),表明防腐層與管體間仍有一定黏結強度,取樣過(guò)程中主要在防腐層內部發(fā)生內聚破壞。防腐層樣品內表面電子顯微形貌結果(圖 5)同樣顯示,KP10-809.5 m處防腐層內表面相較于KP12+281 m具有更多的內部孔洞。
圖 4 防腐層樣品表面形貌
圖 5 防腐層樣品內表面電子顯微形貌
防腐層樣品外表面接觸角測試結果見(jiàn)圖 6。KP10-809.5 m處防腐層外表面對水的接觸角僅為23°,明顯低于KP12+281 m處防腐層(71°)。表明KP10-809.5 m處聚氨酯防腐層的防水性能較差。
圖 6 防腐層樣品外表面接觸角測試結果
綜合現場(chǎng)及實(shí)驗室檢測分析結果,分析 KP10-809.5 m處管道補口聚氨酯防腐層發(fā)生鼓泡失效的原因。首先,在液體聚氨酯涂料涂敷階段對氣泡的控制不到位,導致防腐層固化后內部及表面均留下大量微孔,因其尺寸較。ㄖ睆10 μm ~50 μm)且未在防腐層內部互連貫通,無(wú)法被電火花檢漏儀檢出。正常服役條件下,KP10-809.5 m處防腐層厚度(約2.6 mm)比KP12+281 m(約1.5 mm)整體厚,環(huán)境中的水分穿過(guò)防腐層向管道本體滲透所需的時(shí)間也應較長(cháng)。然而,KP10-809.5 m處防腐層卻更早發(fā)生了鼓泡和積液現象。由此推斷,防腐層內部及表面微孔的存在一方面增大了防腐層表面粗糙度,使防腐層防水性能下降,另一方面也為土壤中的水分向防腐層內部的滲透提供了通道,所需時(shí)間大大縮短。同時(shí)管道附近土壤含水率較高,補口下溝回填后,土壤中水分將通過(guò)微孔向防腐層內部滲透并逐漸在防腐層下積聚。在較負的陰極保護電位(﹣1.43 V(vs.CSE))下,聚氨酯防腐層可能發(fā)生陰極剝離從管體表面局部脫離,并最終形成鼓泡。
3 結論
(1)兩處管道補口所處土壤環(huán)境相近,土壤腐蝕性較強。
(2)兩處管道補口陰極保護良好,交流干擾程度低,無(wú)須采取交流干擾防護措施。
(3)兩處管道補口聚氨酯防腐層黏結強度均有下降,其中一處出現防腐層鼓泡、積液、流掛現象,防腐層服役現狀較差。推斷防腐層施工過(guò)程中產(chǎn)生的氣泡和陰極剝離是導致其鼓泡失效的主要原因。
參考文獻:
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作者簡(jiǎn)介:李振軍,1984年生,工程碩士,高級工程師。主要從事管道防腐管理工作。聯(lián)系方式:0991-7561380,lizj01@pipechina.com.cn。
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