輸油站恒電位儀異常分析及處置措施
來(lái)源:《管道保護》2023年第2期 作者:游晨 汪恭群 江勇強 朱昱庠 時(shí)間:2023-4-4 閱讀:
游晨 汪恭群 江勇強 朱昱庠
國家管網(wǎng)集團華中公司江西輸油分公司
華中公司某輸油站陰極保護采用IHF數控高頻開(kāi)關(guān)恒電位儀。某次巡檢發(fā)現恒電位儀輸出電壓、輸出電流異常增大,分別為55 V、12.89 A,設備由原恒電位運行模式跳轉至恒電流模式。通過(guò)重啟設備、切換備用機,均重復出現電壓和電流異常增大、恒電壓跳轉恒電流運行異,F象。初步分析原因主要有兩方面:恒電位儀設備本身輸出異常、長(cháng)效參比失效、陽(yáng)極地床電阻增大等;絕緣接頭故障、管道與外部金屬搭接、與絕緣接頭測試線(xiàn)搭接等。
1 異常情況排查
(1)恒電位儀故障排查。使用萬(wàn)用表和便攜式參比電極對埋地長(cháng)效參比電極進(jìn)行測試,結果為4 mV,滿(mǎn)足校準標準50 mV要求。長(cháng)效參比電極無(wú)異常。
根據恒電位儀面板輸出電壓、輸出電流,計算回路電阻約為5 Ω,小于10 Ω,滿(mǎn)足陰極保護設備運轉要求。異常輸出與回路電阻無(wú)關(guān)。
用萬(wàn)用表對恒電位儀輸出電壓進(jìn)行測試,測試值與工作面板一致。調整恒電位儀輸出同步測試,測試值與面板顯示值同步變化。恒電位儀本身不存在故障。
(2)外部搭接金屬排查。采用PCM設備,將發(fā)射機分別接在站內外測試線(xiàn)上,未發(fā)現站內防雷接地塊與管道搭接情況。根據管道第三方施工歷史記錄及巡線(xiàn)記錄,也未發(fā)現管道周邊存在金屬結構施工。
站場(chǎng)上下游恒電位儀同步開(kāi)關(guān),采用uDL2雙通道模式對站內外電位進(jìn)行監測,結果如圖 1所示。
圖 1 站內外電位隨恒電位儀開(kāi)關(guān)機變化情況
測試結果表明,當上下游恒電位儀同步關(guān)機時(shí),站內外電位同步變正,且基本保持一致;同步開(kāi)機時(shí),站內外電位同步變負。判斷絕緣接頭絕緣性能不佳。
2 原因分析
由于絕緣接頭失效,站內、站外電導通,恒電位儀將站內管道也納入保護范圍,使得運行負載增大,超過(guò)額定電壓50 V,恒電位儀跳轉至恒電流模式,啟動(dòng)自保護。根據歷史數據,該設備曾出現類(lèi)似故障,一般持續3~4天自行恢復正常。判斷該站絕緣接頭存在間歇性失效情況。
利用磁力計檢測,結果表明絕緣接頭附近管道磁力分布規律:越靠近絕緣接頭、越靠近底部6點(diǎn)鐘方向,磁力越大(圖 2)。該磁力分布特性,使油品中鐵磁性物質(zhì)在絕緣接頭底部堆積。導致站內、站外電導通,引起絕緣接頭失效。當管道油品持續流動(dòng)將堆積鐵屑帶走后,絕緣接頭恢復性能。表現為絕緣接頭間續通斷現象。
圖 2 絕緣接頭磁力分布
3 處置措施
對絕緣接頭臨時(shí)消磁處理,并保持一段時(shí)間。期間利用管道輸送油品對吸附物質(zhì)進(jìn)行沖刷以清理絕緣接頭堆積物質(zhì)。同步開(kāi)關(guān)上下游恒電位儀,使用uDL2雙通道模式檢測站內外電位(圖 3)。結果表明,僅站外電位變負,站內電位幾乎無(wú)變化,恒電位儀輸出恢復正常。說(shuō)明絕緣接頭磁性物質(zhì)已被油品沖刷干凈,其絕緣性能恢復正常。
圖 3 臨時(shí)消磁后絕緣接頭隨恒電位儀開(kāi)機變化情況
絕緣接頭是陰極保護關(guān)鍵設備,其絕緣性能失效易導致保護距離變短、保護效果變差等。加密絕緣性能檢測,有利于盡快發(fā)現失效情況。采用上述處置措施需同步開(kāi)關(guān)上下游恒電位儀,較為麻煩。建議配備絕緣接頭專(zhuān)用檢測設備,如RF-IT等專(zhuān)業(yè)排查設備。日常應加密清管,使用磁力鋼刷等清管效果較好的清管器,避免鐵磁性物質(zhì)在管道中堆積過(guò)多引起絕緣接頭失效。
作者簡(jiǎn)介:游晨,1996年生,本科,江西輸油分公司樟樹(shù)站外管員,主要從事油氣管道陰極保護、腐蝕與防護、完整性管理等工作。聯(lián)系方式:13576528022,498747355@qq.com。
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