成品油管道受地鐵直流干擾治理效果驗證
來(lái)源:《管道保護》2023年第2期 作者:李舒根 朱昱庠 時(shí)間:2023-4-25 閱讀:
李舒根 朱昱庠
國家管網(wǎng)集團華中公司江西輸油分公司
摘要:城市地鐵會(huì )對鄰近埋地管道產(chǎn)生直流雜散電流干擾,影響陰保系統運行效果。利用數據記錄儀對某成品油管道進(jìn)行長(cháng)時(shí)間通/斷電位檢測。結果表明,管道明顯受到地鐵直流雜散電流干擾,檢測管段陰極保護效果不達標。采用極性排流接地方式治理后,再次檢測其斷電電位達標?蔀楣艿狸帢O保護管理提供借鑒。
關(guān)鍵詞:埋地管道;地鐵直流干擾;通斷電位;排流治理
地鐵運行需牽引變電站通過(guò)牽引網(wǎng)將直流電輸送給地鐵機車(chē),再通過(guò)鐵軌將電流送回牽引變電站,正常情況下形成閉環(huán)電流回路。當某段鐵軌由于施工、老化等原因導致絕緣性能不佳時(shí),該段電流通過(guò)地下流入周邊輸油管道,并順著(zhù)輸油管道向牽引變電站方向流動(dòng),在某一離變電站較近位置流出后再回到變電站。這一過(guò)程對周邊埋地管道陰極保護系統造成干擾,影響陰保有效性。本文以某埋地成品油管道為研究對象,測試分析南昌市地鐵運行對其通/斷電位的影響,并驗證直流干擾治理效果。
1 評價(jià)標準及測試方法
1.1 評價(jià)標準
基于地鐵動(dòng)態(tài)雜散電流干擾特性,本文主要采用AS 2832.1―2015 《Cathodic protection of metals Part 1: Pipes and cables》(金屬的陰極保護1:管道和電纜)和GB/T 21448―2017 《埋地鋼質(zhì)管道陰極保護技術(shù)規范》等進(jìn)行評價(jià)。即采用時(shí)間累積方式對動(dòng)態(tài)雜散電流干擾進(jìn)行分類(lèi),以電位正于保護準則的時(shí)間不應超過(guò)測試時(shí)間5%作為分界線(xiàn)對陰保是否達標進(jìn)行判定;管道陰極保護電位(即管/地界面極化電位)應為﹣850 mVCSE或更負,陰極保護狀態(tài)下管道的極限保護電位不能比﹣1200 mVCSE更負。
1.2 測試方法
采用數據記錄儀(uDL2型)對管道24 h通/斷電位進(jìn)行檢測,參比電極為銅/硫酸銅,斷電試片暴露面積為6.5 cm2、材質(zhì)為L(cháng)360。管道極化時(shí)間為1 h,通電周期設置為10 s,斷電周期1 s。
埋設試片時(shí)應盡可能保證與管道埋深相同,若現場(chǎng)開(kāi)挖情況不允許,應至少保證埋設深度為50 cm。便攜式參比電極盡可能靠近試片埋設。測試接線(xiàn)如圖 1所示。
圖 1 管道電位檢測接線(xiàn)示意圖
2 研究結果
2.1 干擾源調查
經(jīng)過(guò)現場(chǎng)勘探,周邊直流干擾源主要為地鐵。選擇62#、68#、71#、77#和91#測試樁,5處測試點(diǎn)離地鐵最近距離分別為13.2 km、11.1 km、6.5 km、5.3 km和4.6 km,如圖 2所示。
圖 2 管道與地鐵相對位置及測試樁位置示意圖
2.2 直流干擾測試結果
(1)電位測試結果。5處測試樁24 h電位測試結果如表 1所示。
表 1 管道電位測試結果
從表 1可知,5處測試樁處斷電電位正于 ﹣850 mVCSE的時(shí)間比例均遠大于標準規定的5%,地鐵雜散電流明顯影響了該段管道陰極保護的有效性,使管道處于欠保護狀態(tài)。
圖 3為71#和91#測試樁通/斷電位測試結果。兩處測試樁均表現出相同的波動(dòng)規律,即通/斷電位在凌晨5:00至夜間22:30波動(dòng)明顯,夜間22:30至凌晨5:00明顯趨于平緩,存在晝/夜周期規律。該電位波動(dòng)時(shí)間與地鐵白天運行夜間停運時(shí)間相吻合,進(jìn)一步印證主要干擾源為地鐵。
圖 3 71#和91#測試樁通/斷電位波動(dòng)圖
(2)晝/夜斷電電位分析。當地鐵停運時(shí),兩處斷電電位均穩定在﹣0.86 VCSE左右,管道陰極保護水平達標。該極化值是管道受恒電位儀開(kāi)機極化的結果。電位波動(dòng)幅度白天明顯大于夜間,既存在正于、也存在負于穩定時(shí)電壓情況。該現象主要源于地鐵運行狀態(tài),當地鐵出站加速、進(jìn)站減速時(shí)或與管道距離發(fā)生改變時(shí),由鐵軌泄漏進(jìn)入管道的雜散電流大小將發(fā)生變化,表現為電位上下波動(dòng)。
(3)通/斷電位波動(dòng)幅度分析。71#測試樁14:29至20:02通電電位波動(dòng)幅度為1.77 V(﹣2.00 VCSE~ ﹣0.23 VCSE),遠大于同時(shí)段斷電電位波動(dòng)幅度0.33 V(﹣0.72 VCSE~﹣1.05 VCSE)。主要原因是受IR降波動(dòng)影響。測試通電電位是管道和參比電極之間的管地電位,測試回路中存在土壤電阻率、部分涂層電阻率,當外界動(dòng)態(tài)雜散電流I波動(dòng)時(shí),IR通隨之波動(dòng)。測試斷電電位是斷電試片與參比電極之間的電位。雖然依舊存在動(dòng)態(tài)雜散電流I,但是由于斷電試片離參比電極足夠近,且無(wú)涂層,R斷遠小于R通,則通電電位波動(dòng)幅度遠大于斷電電位的。
2.3 地鐵干擾治理效果評價(jià)
(1)治理方式。根據SYT 0017―2016《埋地鋼質(zhì)管道直流排流保護技術(shù)標準》,采用“接地排流”方式在5個(gè)測試樁處加裝犧牲陽(yáng)極進(jìn)行排流治理。每處埋設15支鎂陽(yáng)極,并通過(guò)極性排流器與管道串聯(lián)。使用極性排流器作為中間媒介將管道和犧牲陽(yáng)極地床串聯(lián),為了確保管道電流向陽(yáng)極地床單向流動(dòng),禁止在動(dòng)態(tài)雜散電流干擾下從地床流向管道。若陽(yáng)極地床和管道直接串聯(lián),因其未涂覆防腐層、接地電阻很。ㄐ∮10 Ω)、為金屬良導體,會(huì )使得大量雜散電流從犧牲陽(yáng)極流進(jìn)、管道流出,導致管道腐蝕速度比未排流前還要快。
(2)電位檢測。排流治理后,再次對5處測試樁進(jìn)行24 h通/斷電位檢測,陰保效果判定結果如表 2所示。
表 2 排流治理后陰保效果判定結果
(3)治理效果對比。對比表 1和表 2結果,加裝陽(yáng)極排流地床后,5處測試樁電位明顯降低,處于﹣850 mVCSE~﹣1200 mVCSE,24 h內斷電電位正于﹣850 mVCSE的時(shí)間均低于5%,達到陰極保護要求。71#和91#測試樁最大斷電電位、最小斷電電位和平均斷電電位整體下移,如圖 4所示。
圖 4 治理后71#和91#測試樁通/斷電位波動(dòng)圖
對比治理前后通電電位,波動(dòng)幅度幾乎無(wú)變化。主要原因是犧牲陽(yáng)極可以降低管道的斷電電位,但是不能改變原環(huán)境中雜散電流帶來(lái)的IR降變化。因此日常管理應重視對管道斷電電位的檢測。
3 結論
(1)重視對管道斷電電位的檢測,F場(chǎng)通電電位檢測不能有效反映管道與土壤之間的電位變化。
(2)加強對排流設施的維護。排流設施使用中可能出現極性排流器失效、陽(yáng)極地床失效等情況,需定期維護保養,延長(cháng)使用壽命。
(3)定期開(kāi)展電位復測。隨著(zhù)地鐵車(chē)次、里程不斷增加,雜散電流干擾程度也會(huì )隨之加重,需定期復測管道電位,排查是否存在新的陰保異常點(diǎn)。
作者簡(jiǎn)介:李舒根,江西輸油分公司副經(jīng)理、安全總監,主要從事長(cháng)輸管道安全管理工作。聯(lián)系方式:13607007957,19283353@qq.com。
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